lcp料过炉后起泡不良原因_助焊剂_产生

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LCP料过炉后起泡不良原因分析

液晶聚合物〔LCP〕是一种性能很好工程塑料,以其优秀耐热性、低介电常数、优良尺寸稳固性著称,于电气、通信设备行业大量用途。然而,于SMT〔表面贴装技术〕焊接过程中,LCP材料有时会有过炉后起泡问题,影响产品质量。以下从角度分析也许导致这一现象原因。

,水分含量是导致LCP起泡很大因素。LCP于生产或存储过程中也许吸收空气中湿气,如果未进行充分干燥处理,过炉时高温会迅速将水分汽化,从而引发气泡。因此,确保LCP材料于使用前经过适当烘干处理至关很大,通常要于120150℃条件下干燥46小时以上。

助焊剂选择和使用不当也也许引发起泡问题。某些助焊剂成分也许会和LCP有化学反应,或者于高温下释放出气体,这些气体会残留于材料内部形成气泡。为此,于选择助焊剂时应尽量选用对LCP兼容性好产品,并控制其用量。

另外,过高回流焊温度也是造成LCP起泡一个潜于原因。过高温度不仅加速了材料内部残留物分解速度,还也许直接损伤LCP结构本身,使其更容易引发缺陷。因此,合理设置回流焊曲线参数,避免过高或过快升温是必要。

最后,模具设计不合理或注塑工艺不当也也许导致LCP制品内部存于微小空隙,于后续加工中容易成为气泡引发根源。这就要求大伙儿于前期开发阶段就注重优化模具结构及注塑条件。

上述概括起来解决LCP料过炉后起泡问题要从原材料管理、助焊剂选择、焊接工艺还有模具设计多个环节入手,只有综合考虑并采取很好措施才能从根本上消除这一隐患。

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